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鈦制冷凝器換熱管裂紋分析及改進措施

發布時間:2024-04-18 16:08:57 瀏覽次數 :

鈦及其合金具有密度小、比強度高、耐蝕性好、耐高溫、透聲、無磁性、成形性和焊接性好等優異性能,本文中冷凝器的管板用材為鈦合金,屬于近α型鈦合金(Kβ=0.18~0.19),材料到廠后,實測材料的性能如下:Rm:759MPa,Rp0.2:701MPa,A:16.0%,Z:41%,KV2:63J,該材料具有中強、高韌、耐蝕和可焊等特點。與全α型TA5鈦合金相比,在強度提高50MPa的前提下,沖擊性能高20%,抗應力腐蝕性能高50%,并具有一定的熱處理強化作用,材料的加工性能明顯提高,因此管板選用此鈦合金材料。

1 、設備概況

1.1 設計參數

設備按照表1設計參數進行展開設計。

360截圖165405298891109.jpg

1.2 設備外形尺寸及結構

1.2.1 設備外形圖見圖1。

360截圖16560318376171.jpg

由于筒體頂部管口和側面大管口的存在,在管板的上部和側面大管口對應區域內未排列換熱管,管板換熱管存在布管不均勻現象。

1.2.2 管板連接圖

360截圖1648030997102117.jpg

360截圖1647041666101109.jpg

2、 樣機疲勞試驗

設備樣機制造完成、各項檢測及試驗合格后,進行管程的疲勞試驗,主要考核管箱、管板及換熱管的強度。對封頭、管板及換熱管貼應變片,連接導線,循環水接口封堵,壓力表安裝以及試驗數據采集系統和加壓系統調試后,通過注水管將冷凝器管程注滿水,首先進行1MPa、2MPa、2.6MPa、3.2MPa、4MPa五個壓力等級的靜態試驗,記錄應力分布,再進行0-3.2MPa-0壓力下的循環加載疲勞試驗。進展情況如下:在疲勞試驗進行到1000次時發現內外管板之間的空腔內充滿水,空腔的上端放氣口出現漏水;繼續進行疲勞試驗,試驗至約2800次時,泄漏量增大,升壓時壓力無法達到要求的3.2MPa,試驗暫停進行拆解檢查。

2.1 裂管檢查分析

首先對出現裂紋的換熱管進行定位:對雙管板的管腔進行水壓試驗,低于0.5MPa時發現有水從換熱管內壁流出,發現有十根換熱管出現裂紋,十根換熱管均分布于布管區與非布管區交界處。通過內窺鏡對換熱管裂紋進行檢查,發現換熱管裂紋均為環向裂紋,裂紋朝向為面向管板外邊緣方向,出現裂紋軸向位置距離外管板表面約67mm。

后對出現裂紋的換熱管進行堵管,在疲勞試驗一個循環周期內,對冷凝器殼體法蘭及支座端面的位移進行測量。經測量發現,整個升壓過程中冷凝器呈被拉長的趨勢,壓力下降、長度恢復,且拉長長度在周向方向不一致,帶有膨脹節側、上部和大開孔側面換熱管伸長量約為8mm,其余部位換熱管伸長量不大于4mm。

抽取不同階段斷裂的換熱管樣段進行外觀檢查、斷口宏觀觀察、斷口掃面電鏡觀察及金相觀察等檢驗,由斷裂換熱管宏觀和微觀斷口觀察表明,所有斷口形貌基本相似,呈線源,疲勞裂紋第一階段和第二階段擴展明顯,斷口比較粗糙,為大應力疲勞開裂。

2.2 根據以上檢查數據及試驗情況得出以下結論

由于冷凝器換熱管布管區外輪廓不具有任何規律,分布不均勻,其應力分布狀況比較復雜,最大應力發生在布管與非布管交界處。管程在頻繁升壓、降壓過程中,殼體系統和管板管束系統變形協調的結構產生了邊界力,此橫剪力和彎矩使管板產生了整體彎曲應力,外管板先發生變形。設備法蘭、內外管板、管箱法蘭連接在一起,由于外管板變形,使內外管板產生錯位,而內外管板之間無筒節,直接通過墊片連接,剛性較大,管板的變形由內外管板空腔之間25mm長換熱管進行補償,內外管板間換熱管受力較大;同時,內管板與換熱管進行強度脹接后,在強度脹接與非脹接區域存在應力集中及應變,換熱管強度脹后存在塑性變形,換熱管脹接區與非脹接區成為受力的薄弱區域。

3、 改進措施

3.1 針對樣機結構的薄弱環節進行圖紙設計結構改進

360截圖16560318407852.jpg

(1)調整換熱管與內管板脹接尺寸,將內管板靠近管箱側不脹接區增大,減小非脹接區誤脹對換熱管的影響。此措施有助于預防加工中誤脹對換熱管的損傷,見圖4。

(2)在雙管板間增加拉桿,防止雙管板變形后管孔的錯位,見圖5。

(3)內外管板之間增加定位銷措施,將內外管板連為一起,防止雙管板變形后管孔的錯位,見圖6。

(4)在換熱管非對稱布管區域外設置假管,增大了布管面積,減小應力集中,以對薄弱區進行加強與保護。

(5)對膨脹節采取限位措施,防止試驗過程中拉長過多,見圖7。

(6)對樣機給出的5000次疲勞試驗較為苛刻,且缺乏依據。考慮到樣機受整個使用壽命期間0MPa~3.2MPa~0MPa的應力交變循環次數1000次,并考慮一次安全裕度,參照JB4732-1995規定的安全系數選取2.4,即換熱管試驗考核疲勞次數重新確定為2400次。

上述方案制定后,對設備進行了壓力為3.2MPa的有限元分析,對最早失效的換熱管進行結構改進前后的應力核算,分析結果是采取上述措施后,其應力水平有了大幅下降。針對制造方面采取以下改進措施:

(1)實測管板管孔直徑和各換熱管內外徑,穿管時管板孔與換熱管一一對應(大孔配大管,小孔配小管)。

(2)進一步提高換熱管訂貨要求,要求換熱管逐根進行超聲波檢驗和水壓試驗。

(3)對脹接人員進行上崗前再培訓。為保證脹接的一致性,每個管板上的所有換熱管由同一個工人進行脹接。

(4)通過再制造多組模擬樣件,給出不同的脹度,通過液壓試驗及拉脫力測試,選擇合理脹度,防止脹度過大。因為脹度太大,既不能提高拉脫強度,又會造成管子脹接部位及其過渡區過大的殘余應力。

(5)采取合理的脹接順序進行脹接。

(6)為避免漏脹、重脹,須對已脹的換熱管進行明顯標識。

設備按照以上改進方案進行補充樣件制作,其后進行低周疲勞試驗共計2820次,整個疲勞周期中換熱管無液體泄漏。試驗結束后,重新對設備進行水壓試驗合格,換熱管管頭經滲透檢測合格。

4、 結論

通過完成第二臺樣機的結構優化及驗證試驗,試驗結果表明設備的功能和結構滿足技術指標要求;同時,也證明之前對鈦換熱管產生裂紋原因的分析是正確的,優化方案是合理的,其成果可用于指導后期產品的設計、制造工作。

鈦冷凝器

參考文獻

[1] GB/T 151-2014,熱交換器[S].

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